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上海子鷹液壓設備有限公司
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液壓系統故障的分析與排除
進給液壓缸運行中有抖動爬行現象
主要原因有:①管路內積存空氣或液壓泵吸進空氣,造成液壓缸運行中產生爬行。②液壓缸兩端封油圈太松,引起系統低速爬行。③液壓系統清洗不干凈或灌油操作時混進灰塵、紗頭、金屬末、橡膠等外來物,并長期浸泡在油箱中,堵塞過油小孔;油箱設計不合理導致回油氣泡;未按時換油引起油液不潔凈。④單向節流閥性能不好或液壓缸拉毛,致使液壓元件出現故障。經檢查,發現進給液壓缸兩端封油圈太松,按規定擰緊液壓缸兩端鎖緊螺母后故障得以排除。
壓力不穩
液壓泵啟動后,壓力達到設定值,但30 min后壓力下降到4.0Mea后穩定不變,重新啟動液壓泵還是出現同樣的問題。在排除油路泄漏,溢流閥、比例溢流閥工作正常的條件下,問題集中在液壓泵上。經檢查,發現液壓泵泵體發熱嚴重,且吸油過濾器完全被紙漿纖維堵塞,根本無法吸油。把油箱內的液壓油完全排掉,全面清洗油箱,更換液壓泵、吸油過濾器,并加注經過過濾的新液壓油。重新啟動液壓泵,系統工作壓力正常,且無壓力波動現象。
進給液壓缸自走現象
進給液壓缸有自走現象,導致定位精度降低,究其原因:①單向節流閥與液壓鎖排列位置不正確,造成液壓鎖控制腔有背壓,致使液壓鎖密封不嚴,定位精度降低。②液壓鎖本身的質量差,致使液壓鎖密封不嚴,定位精度低。③進給液壓缸密封圈有滲漏。④液壓油被污染。經檢查單向節流閥與液壓鎖排列位置正確;液壓鎖工作正常,無異?,F象;進給液壓缸密封圈完好無損。問題集中在液壓油的污染問題上,經檢查液壓油有輕微污染,經過過濾液壓油,并清洗了液壓鎖后,問題得以解決。
分析液壓系統出現故障的原因可以看出:液壓系統能否正常運行與液壓油的清潔度有密切關系。因此,要保證系統的長期高效運行,一方面要有經過培訓的維護人員進行維護,最大限度降低系統污染;另一方面還要根據系統的實際情況,制定一套嚴格的管理制度。